双碳动态
双碳动态
carbon peak and neutrality
淘金有道--珲春紫金“降本增效”纪实之二
2012/08/14 68067

技术为王,在珲春紫金确实走得很顺。选矿厂的每段工艺流程都因技改加速,都因人的创新降本增效。从矿石进口到矿粉出口,都有形成品牌效应的技改项目,可以说闪光点无处不在。

叫得最响的就是进料口的“料打料”。看似“窗户纸一捅就破”,实则困扰选厂很多年。这一技改项目发生在流程最前端的进料口处。原来矿石进料撞击的是漏斗衬板,一个月就能将100多毫米厚的锰钢板磨得只剩下薄薄一层。如果不及时更换,碎片落入皮带传输系统,很容易刮坏皮带或损坏其他设备。因此,漏斗衬板半月检查一次,一月更换一次。从2010年2月开始,珲春紫金实施本项技改。大小十几个漏斗进行台阶式改造,形成一定的坡度比,利用矿石堆积形成的重力势能而下,最终形成矿石间的互相撞击,减少对衬板的磨损。因此所谓“料打料”就是把矿石撞击衬板换成矿石撞击矿石。整个漏斗改造在今年2月完成,效益是显而易见的。我们采访中发现,几乎每个班长都会算这笔账:一个漏斗更换衬板就要花费7000元,算上停车检修的误工成本、算上三人干两天的人工成本,衬板是选厂最奢侈的消费。“料打料”彻底叫衬板改天换日,全年不仅节省240吨钢材,还不用再担心衬板残骸刮伤皮带。为了保持皮带轻装前进,还给皮带安装上自制的清扫器。一条百米长9.5型皮带,使用最低1年,最高两年,无疑使用寿命延长。

经济责任制强调的成本控制,在车间、班组都能看到详细的数据分析。碎矿车间一本生产运行记录,揭示了上下游连动的效益链。由于采场加密网眼、增加电锤破碎等优化措施助力,碎矿成本明显降低。原来进到碎矿系统的矿石块度不算均匀,超过800mm粒度的不少。特别是冬季持续降雪,矿石就会在采场冻结成超大块度。这些“大块头”进入加料仓极易发生插仓事故。车间主任藏长生说:“原来插仓时有发生,有时一个班就插好几次仓。一旦插仓就得调动采场挖掘机,再从进料仓把插仓的卡石挖出来。挖掘机从采场到碎矿车间单程路途就要1小时。有性急班长耐不住停工待产的折磨,总想自行碰碰运气,用钢钎撬卡石清除插仓。但是用钢钎撬开卡石是很危险的,就有一位班长被卡石弹起钢钎不敢放手,一旦钢钎掉下去就毁坏了皮带,结果肩膀被生生拽脱臼。现在矿石块度在800mm以内,筛网也从18毫米调小到14毫米。粒度降低后,矿石处理量自然而然就上来了。”原来球磨机每小时处理200吨矿量,现在提高到每小时220吨—230吨。原来浮选被控制“食量”,吃多就供不上。现在不用担心浮选断顿,能吃多少就供多少。

磨浮车间有很多精巧的技改,稍不留神就会错过去。这个间隔不到20秒就自动吐出钢球残骸的装置就是几经优化的磁力弧除铁器。碎球分拣是所有球磨机的软肋。记者面前的9500吨/日球磨机从容运转着,磨机排料口的钢球三四天就能产生1吨废料。这些碎小的残球都混杂在一起跟着转,既耗能又影响处理量,更危险的是损坏管路和高压泵叶轮。只有熬到检修时才从溜槽里靠人工捞出来,成千上万的碎块很难捞干净。正在当班的班长郭久介绍说:“磁力弧除铁器的第一轮优化是在球磨机排放口安装一块永久性磁铁,当碎钢球被磁力吸附到最高点,就自动坠落到接好的小皮带上,靠皮带输出那些碎钢球;但是碎钢球形状很不规则,棱角弄不好就扎伤皮带。同时皮带毕竟要产生动力,不利节能;第二轮优化把导出碎钢球的皮带换成一个斜溜槽,碎钢球直接掉入溜槽后自动滑落,很像一台微型脱粒机。这项技改的脱颖而出,实现了一举三得的效果。”

车间主任郭文朋给出一组很振奋的数据:今年吨矿上半年钢球消耗为0.72公斤(7000元/吨),去年为0.81公斤(5363元/吨);而今年钢球价格还有所上涨,吨矿消耗却减少0.09公斤;按照每1小时处理230吨计算,吨矿电耗、球耗都在降低,就像一个生物链,优化环环相接,层层递进。

尼尔森选金机的购进,是珲春紫金技改的又一跨越性进步。磨浮车间副主任王保成介绍说:“尼尔森是2010年上的,它能把大颗粒金分选出来,每年共能选出500公斤左右的合质金。”工作原理是:通过截取球磨机出矿的部分溢流,经筛分后将筛下物料给入尼尔森选金机,筛上物料通过循环闭路系统返回球磨机;选金机的重金属盛满精矿箱后人工给进摇床精选,溢流部分重返闭路系统。记者看到,富集的黄金在摇床中形成一条美丽的流线,随着震荡向摇床边缘延伸,大有金石为开的意境。正巧女工们在吃午饭。饭盒腾腾冒着热气,欢声笑声不断。郭文朋补充说:“尼尔森操作简单、劳动强度低,开启后每天24小时运转。原来女工们的劳动强度是很大的,溜槽这块每天要清理两三吨沙子。现在比较轻松了。回收率也提高6-10个百分点。溜槽回收率是12-16%;尼尔森则达16-20%。应该说,珲春紫金的技改基本都是“命题作文”,很少跑偏。选矿车间优化矿石配比工业试验的建立,瞄准的就是氧化矿回收率低的难题。他们通过硫化矿与氧化矿的合理配比,将氧化矿配比控制在20%-25%。矿石颗粒间的摩擦正好拓宽氧化矿表面接触面,本来要沉底现在能漂浮上来。从而保证了金的综合回收率在65%以上,铜的回收率在80%以上。同时,露采场氧化矿无法处理压制作业台阶的难题也迎刃而解。2010年—2012年共计处理氧化矿178.12万吨。氧化矿的解锁引发进一步的精耕细作。

浮选车间俘获氧化矿还有一招,叫做“半优先”。每排粗选泡沫槽的第一个槽被改成“半优先”,外表看和其它槽没有什么两样。选矿厂厂长向辉阐述了“半优先”原理:“两套管路,一套吃粗粮,一套吃细粮;将第一槽高品位的精矿通过吃细粮的管路直接‘跳级’到最终精矿产品,提早进入浓密机,不让它跟着流程走;能早收就早收,能快收就快收。浮起来的氧化矿,不及时收走就沉下去,再想收就难了。只要高品位精矿一露头,就将它收走。”郭文朋还打了一个比方:“难选氧化矿就像病人,俩好人带一病人,带着带着就带不动了,被拖下水沉底了。半优先打的就是时间差。”

“半优先”很快就爆出回收率提高了1个百分点的喜讯。选矿见招拆招地又给浮选槽冲洗管口做了个角度倾斜,有了角度,水就自流而下。接着又给浮选槽加深600-700毫米,槽深水浅,内循环水自然就少,进入下道工序的矿浆浓度就高,最终进入尾矿坝的水也就少。在选厂,小改小革只要能想到就不放过。磁力弧、半优先、旋流器改造,每项技改都与降本增效密不可分,都被工人们津津乐道。郭久认为这是急中生智。他说:“近几个月因赶欠产处理矿量相当大,根本不允许停车;皮带平均一分钟达到三吨到四吨矿石输送,假如停车1小时就很难抢回来。所以处处想辄,比如漏斗和弯管相接的部位漏了,原来这个漏斗要摘下来更换。换漏斗总是要耗时耗工的,现在想一点子,用耐磨胶棒往里一贴,就像补轮胎,抹完就又用几个月。三通管之类的漏了也使胶粘。胶里混合有颗粒,很耐磨。”像郭久这样有实战经验的班长是成本控制的核心人物。在每个采选厂、车间和工段,虽然经济责任制指标还未兑现到个人,但是班组的精细化管理力度渗透到了员工层面。

À propos de Zijin Mining
Zijin Mining est une entreprise mondiale leader dans le secteur des métaux et de l'exploitation minière, et l'un des plus grands producteurs mondiaux d'or, de cuivre et de zinc. La société compte plus de 30 sites miniers et projets d'envergure répartis dans 19 pays sur 5 continents. Grâce à ses solides capacités internes en matière de recherche, d'ingénierie et de développement, Zijin maintient une efficacité opérationnelle élevée à moindre coût, tant pour les acquisitions que pour les opérations. Cette approche lui permet de se positionner en tant que leader de la création de valeur, guidée par une philosophie de développement pour tous et soutenue par des performances exemplaires en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. Les actions de Zijin sont cotées à la Bourse de Hong Kong (HKEX : 2899) et à la Bourse de Shanghai (SSE : 601899).